由于受热面积大,H型省煤器比光管省煤器热工效率提高近20%,大幅度降低了排烟温度,提高了锅炉效率。节能效果明显。热工效率提高 19.82%,每度电节省约13.6克标煤。
H型省煤器结构紧凑、热工效率高,只需光管省煤器布置所需1/2至2/3的空间,在同等排列布置的情况下可节约15%—20%的钢材。
H型省煤器在光管侧面平行加装侧翼肋片,两个肋片为矩形,近似正方形,边长是光管的2倍,属扩展的受热面。采用与光管相同的材料焊接在管壁侧面,增大了管壁与烟道烟气的换热面积,利用光管及侧翼导热性能相同材料的面积扩展,使具有温度差的冷水与烟道进行更加充分的热量交换,从而达到管内水温迅速升高的目的,换热面积提高了2—3倍。根据H型省煤器在50MW锅炉中的实际应用监测到的数据表明,可降低排烟温度30℃。
H型省煤器设计结构紧凑,钢性提高;模块组装,将烟气分布到等量均匀的小通道,制造工艺精度高;烟速由9米/秒降至7米/秒,克服了光管省煤器与烟气背流向形成涡流死角.积尘并且涡流死角传热率低的缺点,此结构设计减小了炉膛内流动粒子对省煤器的冲刷,减少省煤器磨损,与光管省煤器相比,使用寿命可延长2—4年。H型省煤器使用寿命达到10万小时无泄漏。
H型省煤器采用鳍片式设计,扩展了散热面积,采用闪光电阻焊工艺方法,其焊接后焊缝熔合率高,具有良好的热传导性能,省煤器管道内水温增幅显著,与同等散热面积其它形式省煤器相比,焊口最小,降低了加工难度和成本,且焊缝抗拉强度大,也将焊接所造成的相关不确定性危害降到最低,提高了省煤器的可靠性。
由于H型省煤器主要由钢材构成,其国产化不仅有助于提高我国电力装备制造水平,而且更有助于拉动内需,促进我国节能减排、资源综合利用工作的发展。